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雙螺桿擠出機使用過程中的一些問題分析

 更新時間:2016-11-12 點擊量:3421
   在制粉設備中雙螺桿擠出機是關鍵設備,也是擠出機中保有量zui多的機型。盡管在其設計和制中已得越來越完善的結果,也確實適用于各種類型粉末的加工,還能夠達到滿意的效果。但是,畢竟還是很多早期的進品設備,國產二代及三代先期設備還戚廣大用戶使用。其結構和性能不是那么完善,因此我們主要針對這些設備使用中的若干問題在其廣大用戶們商榷。下面是小編自己總結的雙螺桿擠出機經驗探討分析,以作為參考,希望能夠幫助到大家。
  雙螺桿擠出機使用中的幾個主參數:
  為了進行昆煉,必先將配料升溫,尤其組分中的可熔物必須盡快*熔化,并保持在一定溫度下,讓其成為組分中各種不可熔物的包衣,并且相互混合,所以設定溫度有兩個目的,一是盡快將可熔物熔化,所化時間越快越好,這樣可使其在機筒中所占位置長度的比例越小,相應混煉的時間變長,可以提高混煉效果;二是限制其溫升到定值時起動冷卻系,防止物料固化。
  在熔化區物料溫度zui低,又以吸熱為主,設定溫度應該zui高,而在早期使用說明書中定得zui低是不得意,因為那里的螺桿轉速很低,產量也低,物料在機筒內前過速度很慢,可以有充分時間加熱,提高設定溫度固然很好,但使喂料段升溫會過高,其螺桿的輸料能力因熔化料在該段產生并增加而減弱或喪失,使人們“小心”起來,況且有人主張螺桿轉速不得超過100轉每分鐘,實際成了誤導,但還是有高人指下,比如當年高遠公司老總就說:他定到160℃會更好。所以,隨著人們經驗的積累,理論水平的提高,尤其螺桿轉速的不斷提高,加強對機筒溫度場的研究,就有了新認識,只要喂料區冷卻效果有保障,或者能用較低溫度的冷卻水,或與熔化區間具有良好的隔熱措施,或有后內冷設施等等,該區即使設定溫度高于固化點也無妨??傊?,喂料區的設定溫度zui高,具體數值應接近固化溫度,而與螺桿轉速即物料在機筒內前進速度成正比。
  熔化區前各區溫度設定的原則是逐漸降低,螺桿轉速越低,降得越多,非高光粉加工的高速機型應該少降,甚至不降。
  主電機在平穩起動后,應該盡量在額定轉速下運轉,而主電流保持在其額定電流值的(90-95)%。正確的起動步驟是首先調節熔化區溫度比可熔物軟化點高(10-20)℃,作為起動設置,起動后平衡地升速達Hz時開啟喂料機,并慢慢增速,同時調回熔化區的溫度設定值,當主電流接近額定值時喂料概停止增速;而后提速主電機達35Hz,再調喂料機。重復上述操作,每次主電機增速5Hz左右,直到額定轉速,整個過程切忌過快,有時調動喂料機中主電流會稍微超過額定值,這不要緊,待主電機提速后會馬上降下來,但在額定轉速時必須降低喂料量。
  雙螺桿擠出機普通高光粉的加工:
  高光粉的要求就是高光,即光澤度高,并對固化質點數量及其密集度,菊皮等等多項指標提出要求,這與配方本身及其組份的質量很有關系,與ACM麿的性能也密切相關,對擠出機來說一是混煉效果,二是控制固化質量點的產生。
  目前所有出產的原裝擠出機,只要是合格產品,都是適宜高光粉加工。為了保證混煉效果,在螺桿排列,各處間隙值的確定,混煉塊的輪廓及其精度,機筒溫度場等,都已定格。所以,我們的問題是如何使用,發揮機子的性能。尤其買了汽車,如何上路,上好路。
  我們建議熔化區設定溫度T與螺桿長徑比i及其轉速n掛鉤:n≤200rpm T≈120℃,n=200-350rpm,T≈140℃,n=500-800rmp,T≈140℃,n=500-800rpm,T≈150℃,i=18時,降低5℃,i≥20時,降低10℃。以上設定值zui終取決于螺桿上物料熔化狀態,應該對應于喂料段自喂料口前沿起有一個螺旋導程長度內,物料基本不熔化。這段長度越大,熔化區設定溫度越高,反之越低。
  由于雙螺桿擠出機螺桿運轉中相當部分的功耗轉化成熱量,使機筒各件整件升溫,而且越往前累積得越高,所以可熔物熔化后的這種升溫必須控制。否則不能得到好的混煉效果。因此各區段都設置冷卻裝置。在這起閉冷卻水全過程中,所控溫度波動越小越好。而且前尚有相當比例的機子并不理想,其控制范圍超過10℃,這就很難保證混煉效果。
  控制溫度的精度決定于冷卻水的流量及其溫升,流量越大而溫升越小則精度越高。而且機筒的冷卻水應該是軟水。目前出品中較次的機子都已如此。它有個能夠保溫的水箱,安裝了能耐100℃水溫的水泵,每個控溫區都有一只,由水箱吸水后直入該區,而各控溫區回來的熱水匯總后經板式換熱器回到水箱,水箱內水溫比冷卻水高。
  結語:
  以上所述實是南京盛馳橡塑機械制造有限公司,營銷和生產各部門經驗的匯總。而有相當多的內容來自用戶信息的反饋。我們只是作了整理和編輯,為了我國雙螺桿擠出機事業的繁榮昌盛,拿出來供同行們參考,但求修正補充。